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N对灰铸铁性能的影响

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N对灰铸铁性能的影响

发布日期:2021-06-23 作者: 点击:

一、N 的来源

1、废钢

金属冶炼过程中, N难免与其接触溶入。w (C) 量和w (Si) 量越低, N的吸收越高, 钢液出炉时的脱O操作, 给N的溶入创造了条件。由于钢的w (C) 量和w (Si) 量比铸铁及其回炉料低很多, 更加容易吸收N, 所以, 在铸铁熔炼过程中废钢比例越高, 铁液w (N) 量越高, 尤其是合成铸铁, 其配料中废钢占比越大, 铁液w (N) 量越高。

2.增碳剂

增碳剂是铁液中N的另一个来源。国内有的灰铸铁铸造厂在生产合成铸铁时选用w (N) 2 000~4 000 ppm的半石墨化石油焦增碳剂或者是中温石墨化增碳剂。这种增碳剂因为C没有完全石墨化,不适合用于熔炼后期和出炉前补充C,因为C吸收慢,吸收率低,而且容易使铸件出现N2气孔。

3.回炉料

回炉料中w (N) 量在60~90 ppm, 是稳定的N来源。在以往的炉料配比中, 由于以生铁配料为主, 微量元素的干扰较少, 使用较少的增碳剂或不使用增碳剂, 废钢加入量也较少, 造成回炉料中w (N) 量较低, 所以, 在进行合成铸铁配料时, 需要注意调整铁液中的w (N) 量。

4.铸型和砂芯

树脂砂型 (芯) 中含有规定的N, 高温铁液进入型腔后, 树脂粘结剂分解的N也容易被铁液吸收。

5.合金及孕育剂

感应电炉熔炼灰铸铁时, 可以使用MnN、Cr2N或者含N孕育剂来增加铁液的w (N) 量。笔者在配制含N孕育剂时发现, 国内炼钢使用的高N铬铁中w (N) 量在80000~90000 ppm, 可以充分提供N源, 在熔炼过程中, 将其以冲入法加入, 颗粒大小类似于孕育剂的粒度, 此时N的吸收率一般在30%左右。试验表明:Cr、Ni、Cu等合金元素含量越高, w (N) 量越高。

6.感应电炉熔炼操作

感应电炉熔炼合成铸铁, 正常规范的熔炼操作, 可以稳定铁液中的N, 而无限制高温 (超过1 550℃以上) 操作或铁液高温留炉时间过长, 铁液中N容易溢出, 从而降低铁液的w (N) 量。

7.冲天炉熔炼

由于入炉空气w (N) 量高, 焦炭w (N) 量也高 (约8 000~10 000 ppm) , 再加上配料中规定比例的废钢, 所以铁液中w (N) 量比较高, 一般在120ppm以上。

二、灰铸铁中w (N) 量的稳定控制

灰铸铁铸造厂

目前, 大多数铸造厂炉前没有对w (N) 量进行准确检测 (光谱仪有N通道, 检测不够准确) , 增碳剂、树脂砂等原材料带入的w (N) 量不稳定, 导致无法稳定控制w (N) 量。

影响灰铸铁中w (N) 量的微量元素为Ti、Zr、Sr等, 其中, Zr和Sr经常添加在铸铁的孕育剂中, 能够起到很好的作用。但是, 在铁液中他们也能够化合一些强化铸铁基体的N, 如:Ti与N形成TiN, 减少固溶于铁液中的自由N, 从而降低N对铁液的固溶强化作用, 因此, 需要从增碳剂等各种原材料上控制w (N) 量, 同时应该注意潮湿环境下H的介入。冲天炉熔炼的铁液w (N) 量比较高, 干燥季节熔炼生产没有任何N2气孔问题, 而在春夏季节, 空气温度升高, 湿度加大, 入炉空气带入的水气在高温下分解出H, 严重影响铁液质量, 与N共同产生气孔, 严重时出现裂隙状气孔缺陷。

某公司要求将高牌号灰铸铁件w (N) 量控制在60~120 ppm, 同时要求影响N强化铸铁的有害元素Ti的含量小于0.025%。日本某公司要求HT300合成铸铁配料时使用HT300铸铁专用增碳剂,将w (N) 量控制在70~100 ppm。使用感应电炉要考虑气压对铁液w (N) 量的影响, 高海拔地区, 气压低, 铁液中的溶解N容易溢出, 因此, 完全相同的熔炼工艺和原材料配料,其铁液的溶解w (N) 量低于低海拔地区。

研究表明,表面活性元素 (尤其是O和S) 可明显减少N在铁液中的溶解速度, 在铁液中起到脱O还原作用的其他元素也均能明显影响N在铁液中的溶解速度。河北某厂生产合成铸铁HT250时, 在熔炼中对使用0.8%的SiC配料前后的石墨形态进行了对比,下图是该厂合成铸铁HT250的金相组织, 由图可见, 使用SiC后, HT250的石墨形态明显是w (N) 量比较高的特征,而SiC材料的w (N) 量很低。据了解,该厂在生产合成铸铁HT250时的熔炼操作是在炉内有少量铁液时陆续加入废钢, 并加入SiC和HT250铸铁专用增碳剂。SiC在炉内一开始是脱O作用, 增碳剂的C以石墨形态存在,吸收较好,且增碳剂w (N) 量较高, 一般在2 000 ppm左右。此种增加N的方法初步判断条件是:一开始, 要有脱O条件;其次,在脱O的同时, 要有比较多的N源。当然, 这种N的增加方法也不够稳定, 目前只能仅供参考, 但是铁液脱O增N的溶解速度的特性是必然的, 只是对其认识和了解需要不断的积累和完善。

三、w (N) 量对力学性能和金相组织的影响

近几年, 灰铸铁的熔炼设备从冲天炉转变为感应电炉, 灰铸铁的性能有很大的差异, 特别在力学性能方面, 即相同CE的灰铸铁, 虽然改成合成铸铁配料后, 力学性能有很大提高, 但是与冲天炉熔炼比较, 仍然有差距。分析认为, 除了熔炼质量有明显不同外, 还可能与2种铁液的w (N) 量差别有关。目前, 合成铸铁采用感应电炉熔炼时, 其废钢含量加到50%~60%, 并使用石墨化石油焦增碳剂, 其w (N) 量一般在50~100ppm;而冲天炉熔炼的铁液w (N) 量一般在120ppm以上。

有资料显示:相同CE的铁液[w (C) 3.12%, w (Si) 1.35%, w (Mn)0.71%, w (S) 0.09%, w (P) 0.13%], 随着w (N) 量的增加, 其抗拉强度从287MPa逐步提高到361 MPa;随着w (N) 量的继续增加, N2气孔出现, 抗拉强度突然降低。

N对灰铸铁力学性能影响如此明显,是由于其对灰铸铁的石墨形态和基体组织产生了很大影响。在铸铁中,w (N) 量超过80 ppm,能够出现一些紧实石墨, 片状石墨变短变粗, 并有弯曲现象, 片状石墨端部变圆钝化。

N对灰铸铁基体组织也有显著的作用, N是稳定并能细化珠光体的元素, w (N) 量在规定范围内可以有效抑制铁素体的形成。有资料显示:N与C一样固溶于铁液中, 形成间隙式固溶体, 固溶强化和形成稳定奥氏体作用明显。N使初生奥氏体一次轴变短, 二次臂间距减小, 使共晶团细化, 珠光体体积分数增多, 能够有效抑制铁素体生成, 使共析转变过冷度增加, 稳定细化珠光体组织。

某厂在生产HT300缸套活塞铸件时, 使用1 t感应电炉熔炼, 配料由以生铁配料为主改为50%废钢+50%同牌号回炉料+ HT300铸铁专用石墨化增碳剂+少量Cr、Cu等合金。出炉前使用0.2%的SiC做预处理, 使用0.3%的Si-Ba-Ca孕育剂进行孕育。浇注铸件时, 同时浇注φ30 mm的试棒, 然后检测化学成分、金相组织、力学性能和w (N) 量。检测结果显示:w (C) 3.09%, w (Si) 1.917%, w (Mn) 0.74%, w (P) 0.038%, w (S) 0.104%, w (Cr) 0.492%, w (Mo) 0.531%, w (Cu) 0.386%, w (Ni) 0.638%;未加入含N孕育剂, w (N) 量为74 ppm, 抗拉强度335~337 MPa;加入0.2%的含N孕育剂, w (N) 量为99 ppm, 抗拉强度为371~389 MPa。HT300缸套活塞铸件的石墨形态如图所示, 可见, w (N) 量为99 ppm时, 石墨形态较好, 抗拉强度也有所提高。


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